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行業(yè)知識

揚子石化完成了丙烯提取和直接交付給藍星的過程

發(fā)布時間:2019-08-09 16:17   幫助了1389人
摘要:8月7日上午,揚子石化儲運廠液體成品運營區(qū)1000#丙烯球罐區(qū)完成了直接交付藍星安瑞蘇公司的過程,并通過了低位試運行-pemperature丙烯儲罐到油工作區(qū)域。該部件正常工作,完全有資格將丙烯返回藍星。


8月7日上午,揚子石化儲運廠液體成品運營區(qū)1000#丙烯球罐區(qū)完成了直接交付藍星安瑞蘇公司的過程,并通過了低位試運行-pemperature丙烯儲罐到油工作區(qū)域。該部件正常工作,完全有資格將丙烯返回藍星。藍星安迪蘇石化公司是揚子石化有限公司的長期合作伙伴。公司的丙烯設備需要揚子公司全年供應10公里的管道。長江儲運廠的低溫丙烯裝置每小時5噸。流量每天24小時不斷返回。 7月初,藍星向揚子公司發(fā)出通知。該公司將用兩個月的時間升級丙烯生產設備。升級后對丙烯的需求將增加到每小時8.5噸。揚子公司需要提前準備增加量,并具備8月底的調試條件。揚子石化高度重視客戶需求,立即要求運營單位儲運廠建立項目組,制定丙烯提取和返回藍星的工藝改造方案,并在8月15日前完成工藝改造。揚子公司生產的儲存在儲運裝置油廠工作區(qū)的低溫丙烯儲罐和液體成品操作區(qū)的球罐內有兩種方式:低溫常壓和常溫高壓。低溫丙烯回流過程是支持藍星設備的過程。泵的最大泵送能力為每小時6.5噸。如果舊泵需要更換回油泵,其優(yōu)點是技術成熟,操作人員具有多年的經驗;能量消耗太高,加熱器需要將零下30攝氏度的低溫丙烯加熱到常溫,返回藍星。據估計,每噸電能消耗為60度,蒸汽消耗量為0.3噸。如果采用從液體完工區(qū)返回藍星的過程,缺點是該過程是一個新的過程,存在一定的安全風險?;亓鞅玫娜萘砍^每小時100噸。小流量的長期回流容易造成設備損壞,并且需要進行工藝改造。其優(yōu)點是不需要加熱球形罐中的常溫丙烯,可直接送出,大大節(jié)省了運輸成本。經過反復權衡和綜合考慮,項目組決定放棄舊工藝,啟動新工藝,在液體成品操作區(qū)域的丙烯進料過程中添加自動再循環(huán)系統(tǒng),并準確控制丙烯流量通過新型氣動控制閥。為確保設備的安全,它還可以滿足丙烯的定量供應。此外,簡化和優(yōu)化了丙烯系統(tǒng)的過程,以消除材料的隱患,并添加渦流流量計以確保精確測量。該計劃經公司批準,成品經營區(qū)于8月2日組織改造。項目組克服了高溫高溫帶來的不利影響,提前啟動,避免了一整天的最熱時間,嚴格執(zhí)行安全和質量控制措施,在罐區(qū)外進行深度預制,并最大限度地減少罐區(qū)特殊熱作業(yè)的交匯點。 8月6日完工,驗收合格,比計劃時間提前8天。揚子石化直接交付藍星的流程改造完成,滿足了客戶每年向蘭興公司供應和供應7萬多噸丙烯的需求,可節(jié)省500多萬元的倉儲和運輸成本。


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